叶有良,现熟料车间机械技术员,1994年毕业于温州机械工业学校,在原制备车间从事钳工工作9年,先后参加了4#、5#、6#生料磨、8#窑破碎系统等重大安装工程,积累了丰富的现场经验。是一名真正从基层锻练出来的工程技术人员。
在制备与烧成车间合并以后,他用最短的时间熟悉了新型干法窑系统的设备,并快速融入到工作中。今年上半年,他被借调到项目部设计组从事7#窑全干法改造工作,在安装公司已经入场,时间非常紧张的情况下,一人挑起非标件设计任务。此时恰逢春节,为了不影响项目的进程,他从朋友处借来手提电脑,大年初一躲在老家出图纸。最终没有因非标件图纸影响工期,受到了项目部的好评。在设计工作刚一结束,他就主动提出回车间,投入到由他负责的7#窑窑头系统的机械设备恢复性检修工作。为7#窑的改造作出自己的贡献。
在今年上半年,单段锤破的给料辊行星齿轮减速机损坏,如果到厂家购买1台新的需要7万元。根据这种减速机易损坏、平时无法检查等缺点,机动处和车间提出技改的建议。叶有良经过反复测量计算,确认此技改可行,用了三天的时间就完成了设计方案,利用闲置普通减速机替代,仅用了几千元,就完成了这一技术改造。几张图纸就为企业节约了近4万元的成本。
8#窑窑头密封由于设计原因,冷风套经常窜出,造成大量漏风,对熟料的锻烧和煤耗都造成了一定的影响,而且平均每2个月就要更换弹簧钢片,每检修一次费用都在几千元以上,花了钱还不能根本解决问题。车间下定决心一定要在大修期间彻底解决这一难题,设计任务交给了叶有良,接到任务的他经过仔细的推敲,分析出原设计中存在的不足,设计出“切向铰链联接” 方案。这一设计既实现了窑筒体带动冷风套的无间隙传动,又满足了窑筒体径向和轴向膨胀对联接的影响很小的要求。同时对密封板与冷风套的花键联接的键槽的形式进行了改变。避免了密封板的脱落,对密封弹簧钢片形成了有效的保护。这一方案实施后,自今年4月大修至今运转正常,收到了较好的效果。此改造方案还在玉山岩鹰线得到了推广应用。
8#窑篦冷机堆“雪人”问题一直困扰着熟料车间,多少次因为清捅“雪人”而停窑;多少次因为“雪人”损坏篦冷机停窑。而人工定期清捅又极易发生烧、烫伤工伤事故,在堆“雪人”频繁时期,为了保证大窑运转率,中控员需每隔半个小时清捅一次。车间领导看在眼里,急在心里。9月份车间召开了“雪人”专题会,在会上叶有良大胆的提出了“推雪人装置”这一设想。车间在找不到更好的解决办法的情况下,最终也大胆的决定就采用这一设想。设想总归是设想,要转化为现实还有一定的距离。叶有良在没有任何资料可参考的情况下,大胆的“闭门造车”,在吸纳了车间领导的要求和中控员的建议下,凭着自己积累的设计经验,完成了设计。10月中修时,中控员们翘首期盼的“推雪人装置”安装试验成功,并立即投入正常使用。现在中控员只要在地面上按一下按扭,在一分钟内就可完成一次清捅“雪人”操作。“推雪人装置”的安装,一方面保证了窑的运转率,另一方面保证了中控员的安全,同时大大降低了中控员的劳动强度。中控员们都拍手称好。
叶有良就是这样,凭自己过硬的技术,在生产中不断创新,想方设法为工人减轻劳动强度,绞尽脑汁为设备正常运转,出谋划策为企业发展壮大。