2.9分钱,逼出“节电经”。
来自浙江省物价局的一份通知表明,全省电网销售电价平均每千瓦时提高2.9分钱(不包括居民),从11月20日起开始执行。
电价上调2.9分钱,看似可以忽略不计的小钱,乍一看不值一提,但如果细算下来,却有着沉甸甸的分量。对于像公司这样的用电大户来说,2.9分钱却是一笔不小的支出。每千瓦时电涨2.9分钱,生产一吨水泥的成本就要提高1元多,一年下来就要增加数百万元,生产成本压力很大,更何况还要面临其他原材料物价上涨的压力。
电价上调给企业生产成本带来一定压力的同时,也让企业管理、生产部门有了更深的思考:如何破题,又该如何拆招解招?如何采取新的节电招数来减少开支?
“在目前的情况下,我们只有合理避开峰电,充分利用好峰谷电,尽最大努力来降低生产成本。”据公司安全生产处副处长汪学忠介绍,公司近年来一直通过合理避峰来降低耗能,同时不断完善配套,改进工艺条件。今年,相关部门联手对一些高耗电设备进行了技改,像5000t/d、2500t/d窑的原料立磨,经过前段时间的技改,台时产量得到了大幅提高,富余待机时间大幅增加,不但为合理避峰创造了条件,而且谷电生产也使电耗较以前下降近5分钱,有效消化了这次电费提价的压力。
公司生产技术部副部长郑裕忠表示,面对电价上涨带来的成本压力,公司积极应对,一是运用先进的节能技术,比如高压变频调速等节电技术;二是通过技改,提高产量,如运用助磨剂来降低能耗;三是提高余热应用率,增加自发电量;四是进一步加强各分厂的操作管理,尽可能想办法来实现节能效果。“接下去企业准备投资百万多元,在磨系统循环风机推广使用高压变频技术,以达到更好的节电的目的。”